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myhobby-cnc:grbl-controller-board

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

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myhobby-cnc:grbl-controller-board [2019/02/11 15:45]
crix [Erster Arbeitsschritt]
myhobby-cnc:grbl-controller-board [2019/12/18 16:53]
crix [Bestückoption SSR]
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 |2 |Beschriftung Microstepping | Auf der Rückseite der Platine ist die Beschreibung,​ wie die Kodierbrücken für das Microstepping gesetzt werden müssen. Allerdings sind die Brücken auf der Rückseite mit MS1, MS2, MS3 bezeichnet, und auf der Vorderseite mit MS0, MS1, MS2! Also MS1 von Hinten ist dann MS0 von Vorne und so weiter! |{{:​myhobby-cnc:​20160416_140417.jpg?​400|}}| |2 |Beschriftung Microstepping | Auf der Rückseite der Platine ist die Beschreibung,​ wie die Kodierbrücken für das Microstepping gesetzt werden müssen. Allerdings sind die Brücken auf der Rückseite mit MS1, MS2, MS3 bezeichnet, und auf der Vorderseite mit MS0, MS1, MS2! Also MS1 von Hinten ist dann MS0 von Vorne und so weiter! |{{:​myhobby-cnc:​20160416_140417.jpg?​400|}}|
 |3 |Lüfteranschluss |Eigentlich sollte der Lüfter angehen, wenn das ENABLE Signal der Treiberstufen auf LOW geht und umgekehrt. Das EN-Signal ist ja ein active LOW Signal. Leider ist jetzt beides gleichgeschaltet,​ so dass hier noch eine Logik zwischen geschaltet werden muss wenn der Lüfter richtig laufen soll. Das wäre wohl aber immer nötig, da hier die Eingangsspannung anliegt und die meist zu hoch für einen Lüfter sein wird! Alternativ kann ein Lüfter mit dem Leistungstransistor für "​COOLANT"​ geschaltet werden. Der lässt sich dann über G-Code ein- und ausschalten!|{{:​myhobby-cnc:​20160416_145645.jpg?​400|}}| |3 |Lüfteranschluss |Eigentlich sollte der Lüfter angehen, wenn das ENABLE Signal der Treiberstufen auf LOW geht und umgekehrt. Das EN-Signal ist ja ein active LOW Signal. Leider ist jetzt beides gleichgeschaltet,​ so dass hier noch eine Logik zwischen geschaltet werden muss wenn der Lüfter richtig laufen soll. Das wäre wohl aber immer nötig, da hier die Eingangsspannung anliegt und die meist zu hoch für einen Lüfter sein wird! Alternativ kann ein Lüfter mit dem Leistungstransistor für "​COOLANT"​ geschaltet werden. Der lässt sich dann über G-Code ein- und ausschalten!|{{:​myhobby-cnc:​20160416_145645.jpg?​400|}}|
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 +====Löten====
 +Es gibt immer wieder Probleme bei der Inbetriebnahme,​ wenn die Lötungen nicht einwandfrei sind. Bitte informiert euch zunächst wie das Löten funktioniert. Dazu gibt es tolle Video'​s wie zum Beispiel dieses hier: [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=yWPS3YSXTBk|Löten Lernen]]
  
 ====Erster Arbeitsschritt==== ====Erster Arbeitsschritt====
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 Auf der Abbildung ist dann auch gleich die Grundeinstellung der Kodierbrücken zu sehen. Die Brücken sind so eingestellt,​ dass die X- und Y-Achse 1/8 Microstepping haben, die Z-Achse 1/2 Stepping und die Y-Achse geklont ist. Zusätzlich ist das Board auf die GRBL-Version v0.9 eingestellt,​ was ja bereits vorinstalliert ist! Auf der Abbildung ist dann auch gleich die Grundeinstellung der Kodierbrücken zu sehen. Die Brücken sind so eingestellt,​ dass die X- und Y-Achse 1/8 Microstepping haben, die Z-Achse 1/2 Stepping und die Y-Achse geklont ist. Zusätzlich ist das Board auf die GRBL-Version v0.9 eingestellt,​ was ja bereits vorinstalliert ist!
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 +Für die neuen 67S109 Treiber (weiss, 4A) weicht die Jumperung ab! Siehe dazu: [[http://​wiki.myhobby-cnc.de/​doku.php?​id=myhobby-cnc:​grbl-fehler#​microstepping]]
  
 ====Das fertige Board==== ====Das fertige Board====
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 **JUMPER** **JUMPER**
 Die Jumper sind in gelb dargestellt! Die Einstellung ist die Standardeinstellung für die Jumper mit einer Firmware größer oder gleich 0.9. Der Y-Kanal ist wie benötigt geclont. Y-, und X-Achsen haben 1/8 Microstepping und die Z-Achse 1/2. Der E-Anschluss ist für die zweite Y-Achse gedacht! Die Jumper sind in gelb dargestellt! Die Einstellung ist die Standardeinstellung für die Jumper mit einer Firmware größer oder gleich 0.9. Der Y-Kanal ist wie benötigt geclont. Y-, und X-Achsen haben 1/8 Microstepping und die Z-Achse 1/2. Der E-Anschluss ist für die zweite Y-Achse gedacht!
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 +Achtung! Die Jumper müssen für die neuen weißen 4A Treiber 67S109 anders gesteckt werden! Siehe dazu: [[http://​wiki.myhobby-cnc.de/​doku.php?​id=myhobby-cnc:​grbl-fehler#​microstepping]]
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 +====Bestückoption SSR====
 +Das GRBL Controller Board hat eine Bestückoption für ein SSR (Solid State Relais) zum direkten Schalten von 230V Wechselstrom für eine 230V Spindel. Gemeint sind hier Oberfräsen wie z.B. die Kress/AMB Geräte und NICHT die leistungsstärkeren "China Spindeln"​ die einen Umformer benötigen!!
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 +**Die Bestückoption darf nur umgesetzt werden, wenn entsprechende Kenntnisse im Umgang mit Netzzspannung (230V) vorhanden sind! Wenn hier Fehler gemacht werden, kann das tödlich enden!**
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 +Das SSR wird mit dem PWM Signal des Arduino gesteuert, muss also mit 5V Steuerspannung auskommen und darf den Arduino maximal mit 20mA belasten. Die Leistung ist entsprechend dem angeschlossenen Motor zu wählen. Das Board hält Löcher für 2 unterschiedliche Größen des Relais vor (Lochalternativen sind in grau dargestellt):​
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 +{{:​myhobby-cnc:​ssr.png|}}
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 +Bei höheren Leistungen sollten die Leiterbahnen zwischen SSR Schaltkontakt und der Klemme JP2 ggf. verstärkt werden. Auf Berührschutz ist zu achten! Sicherheitsabstände sind einzuhalten! Ausreichende Querschnitte sind sicherzustellen! Hitzemanagement ist sicherzustellen!
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 +Die Verwendung einer Drehzahlregelung per PWM mit Wechselstrom sollte vermieden werden. Es bietet sich an, hier eine 0.8er GRBL Version zu verwenden und zu jumpern. Oder bei Verwendung einer PWM fähigern GRBL Version entsprechend nur volle Drehzahl zu konfigurieren.
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 +Soll ein 230V Motor per PWM geregelt werden, muss zuvor sichergestellt werden dass der gewählte Motor dafür geeignet ist.
myhobby-cnc/grbl-controller-board.txt · Zuletzt geändert: 2020/04/22 15:22 von crix

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